Single-Head Double-Position Vertical Winding Machine
ထုတ်ကုန်လက္ခဏာများ
● ခေါင်းတစ်လုံး နှစ်ထပ်အနေအထား ဒေါင်လိုက်အကွေ့အကောက်များသည့်စက်- အနေအထားတစ်ခု အလုပ်လုပ်နေချိန်တွင် နောက်တစ်ခုက စောင့်နေသည်။တည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်ရည်၊ လေထုသဏ္ဌာန်၊ အပြည့်အဝဖွင့်ထားသော ဒီဇိုင်းအယူအဆနှင့် အလွယ်တကူ အမှားရှာပြင်ခြင်း၊ပြည်တွင်း မော်တော်ကား ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းများတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုကြသည်။
● ပုံမှန်လည်ပတ်နှုန်းမှာ တစ်မိနစ်လျှင် 2000-2500 cycles (stator အထူ၊ coil အလှည့်နှင့် လိုင်းအချင်းပေါ်မူတည်၍) ဖြစ်ပြီး စက်တွင် သိသာထင်ရှားသော တုန်ခါမှုနှင့် ဆူညံမှု မရှိပါ။
● စက်သည် အထွက်နှုန်းမြင့်မားသော လိုအပ်ချက်များရှိသော stator winding၊ အလိုအလျောက် အကွေ့အကောက်များ၊ အလိုအလျောက်ခုန်ခြင်း၊ တံတားလိုင်းကို အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ အလိုအလျောက်ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် အလိုအလျောက် ညွှန်းကိန်းများကို တစ်ချိန်တည်းတွင် ဆက်တိုက်လုပ်ဆောင်ခြင်းအတွက် စက်သည် တွဲလောင်းခွက်အတွင်း ကွိုင်များကို သေသေသပ်သပ်စီစီနိုင်သည်။
● လူစက်၏မျက်နှာပြင်သည် စက်ဝိုင်းနံပါတ်၊ အကွေ့အကောက်အမြန်နှုန်း၊ နစ်မြုပ်သေဆုံးသည့်အမြင့်၊ နစ်မြုပ်သေဆုံးနှုန်း၊ အကွေ့အကောက်လမ်းညွန်မှု၊ cupping angle စသည်တို့ကို သတ်မှတ်နိုင်သည်။ အကွေ့အကောက်တင်းအားကို ချိန်ညှိနိုင်ပြီး အရှည်ကို အပြည့်အဝဖြင့် နိုင်ထက်စီးနင်း ချိန်ညှိနိုင်သည်။ တံတားလိုင်း၏ servo ထိန်းချုပ်မှု။၎င်းတွင် စဉ်ဆက်မပြတ် အကွေ့အကောက်များနှင့် အဆက်မပြတ် အကွေ့အကောက်များသော လုပ်ဆောင်ချက်များ ပါရှိပြီး တိုင် 2 တိုင်၊ 4 တိုင်၊ 6 တိုင် နှင့် 8-pole မော်တာ ကွိုင်အကွေ့အကောက်များ ၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီနိုင်သည်။
● လူအင်အားနှင့် ကြေးနီဝါယာကြိုး (ကြွေထည်ဝါယာကြိုး) ကို ချွေတာခြင်း။
● စက်ကို တိကျသော ကင်မရာပိုင်းခြားခြင်းဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားသည်။rotary အချင်းသည် သေးငယ်သည်၊ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံသည် ပေါ့ပါးသည်၊ ရွှေ့ပြောင်းမှုမှာ မြန်ဆန်သည်၊ နှင့် နေရာချထားမှုမှာ တိကျသည်။
● 10 လက်မစခရင်၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အတူ၊ ပိုမိုအဆင်ပြေသောလုပ်ဆောင်ချက်၊MES ကွန်ရက်ဒေတာရယူမှုစနစ်ကို ပံ့ပိုးပေးသည်။
● ၎င်း၏အားသာချက်များမှာ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းခြင်း၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားခြင်း၊ ဆူညံသံနည်းပါးခြင်း၊ တာရှည်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းရလွယ်ကူခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
ထုတ်ကုန် ကန့်သတ်ချက်
ထုတ်ကုန်နံပါတ် | LRX1/2-100 |
ခက်ရင်းခွ လုံးပတ်ပျံ | 180-450mm |
အလုပ်အကြီးအကဲအရေအတွက် | 1PCS |
လည်ပတ်စခန်း | ဘူတာ ၂ ခု |
ဝါယာကြိုးအချင်းကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် | 0.17-1.5mm |
သံလိုက်ဝါယာကြိုးပစ္စည်း | ကြေးနီဝါယာကြိုး/ အလူမီနီယမ်ဝါယာကြိုး/ ကြေးနီပတ်ထားသော အလူမီနီယမ်ဝါယာကြိုး |
တံတားလိုင်း စီမံဆောင်ရွက်ချိန် | 4S |
Turntable ပြောင်းလဲချိန် | 2S |
အသုံးပြုနိုင်သော မော်တာတိုင်နံပါတ် | ၂၊ ၄၊ ၆၊ ၈ |
stator stack thickness ကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် | 15mm-300mm |
အများဆုံး stator အတွင်းအချင်း | 200mm |
အမြင့်ဆုံးမြန်နှုန်း | 2000-2500 စက်ဝိုင်း/မိနစ် |
လေဖိအား | 0.6-0.8MPA |
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ | 380V သုံးဆင့်လေးကြိုးစနစ် 50/60Hz |
ပါဝါ | 8kW |
အလေးချိန် | 1.5T |
အတိုင်းအတာများ | (L) 2400* (W) 900* (H) 2100mm |
အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
ထုတ်ပြန်သည် : Conveyor Belt အလုပ်မလုပ်ပါ။
ဖြေရှင်းချက်-
အကြောင်းရင်း 1. မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ conveyor ခါးပတ်ခလုတ်ကို ဖွင့်ထားကြောင်း သေချာပါစေ။
အကြောင်းရင်း 2။ ပြသမျက်နှာပြင်၏ ကန့်သတ်ချက် ဆက်တင်ကို စစ်ဆေးပါ။ဆက်တင် မမှန်ပါက၊ conveyor belt time ကို 0.5-1 second သို့ ချိန်ညှိပါ။
အကြောင်းပြချက် 3. အုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည် ပိတ်ထားပြီး ပုံမှန်အတိုင်း အလုပ်မလုပ်ပါက၊ စစ်ဆေးပြီး သင့်လျော်သော မြန်နှုန်းသို့ ချိန်ညှိပါ။
ပြဿနာ- ဒိုင်ယာဖရမ်ကုဒ်သည် ဒိုင်ယာဖရမ်ကို မချိတ်ဆက်သော်လည်း အချက်ပြမှုကို သိရှိနိုင်သည်။
ဖြေရှင်းချက်-
ဒါက အကြောင်းရင်းနှစ်ခုကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ပထမဦးစွာ၊ စမ်းသပ်မီတာ၏ အနုတ်လက္ခဏာဖိအားတန်ဖိုးသည် နိမ့်လွန်းသည်ဟု သတ်မှတ်နိုင်ပြီး ဒိုင်ယာဖရာမ်မပါရှိလျှင်ပင် မည်သည့်အချက်ကိုမျှ မတွေ့နိုင်ပေ။ဆက်တင်တန်ဖိုးကို သင့်လျော်သောအကွာအဝေးတစ်ခုသို့ ချိန်ညှိခြင်းသည် ပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်သည်။ဒုတိယ၊ အကယ်၍ ဒိုင်ယာဖရမ်ကိုင်ဆောင်သူထံသို့ လေသည် အဟန့်အတားဖြစ်နေပါက၊ ၎င်းသည် အချက်ပြမှုကို ဆက်လက်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ဤကိစ္စတွင်၊ ဒိုင်ယာဖရမ်ကုပ်ကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်းသည် လှည့်ကွက်ကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
ပြဿနာ- ဖုန်စုပ်စုပ်စက်မရှိခြင်းကြောင့် ဒိုင်ယာဖရမ်ကို ကလစ်ဖြင့် ချိတ်ရန် ခက်ခဲခြင်း။
ဖြေရှင်းချက်-
ဒီပြဿနာဟာ ဖြစ်နိုင်ချေ အကြောင်းရင်း နှစ်ခုကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ပထမဦးစွာ၊ လေဟာနယ်ကိရိယာရှိ အနုတ်လက္ခဏာ ဖိအားတန်ဖိုးကို အလွန်နိမ့်အောင် သတ်မှတ်နိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့် ဒိုင်ယာဖရမ်ကို ပုံမှန်အတိုင်း စုပ်ယူ၍မရသည့်အပြင် အချက်ပြမှုကို မတွေ့နိုင်ပါ။ဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်၊ ဆက်တင်တန်ဖိုးကို ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သည့်အပိုင်းသို့ ချိန်ညှိပါ။ဒုတိယအချက်မှာ လေဟာနယ် ထောက်လှမ်းမှုမီတာ ပျက်စီးသွားပြီး၊ အဆက်မပြတ် signal output ကို ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ဤကိစ္စတွင်၊ ပိတ်ဆို့ခြင်း သို့မဟုတ် ပျက်စီးခြင်းအတွက် မီတာကို စစ်ဆေးပြီး လိုအပ်ပါက သန့်ရှင်းရေး သို့မဟုတ် အစားထိုးပါ။